在汽車、拖拉機等機械制造業(yè)中,鍛件總重量的80%為模鍛件。模鍛工作的節(jié)奏性強,操作人員拾取模鍛件時必須精力集中。但由于長時間工作而導(dǎo)致工作者注意力下降而使該工作有一定的危險性,因此需要開發(fā)一種低成本,更安全的方式完成模鍛件的拾取。
1、氣動機械手的結(jié)構(gòu)及氣動回路
氣動機械手的機構(gòu)及氣動回路如圖1所示。主要包含: 工作臺、料臺、推料氣缸、夾緊氣缸、伸縮氣缸、擺動氣缸、升降氣缸以及相應(yīng)的傳感器。
圖1 總體結(jié)構(gòu)示意
送料機構(gòu)( 圖1 中未顯示) 設(shè)置為斜坡,模鍛坯料依靠自重滑入模鍛錘工作臺。鍛壓成形后,無工件檢測開關(guān)有信號,推料氣缸將由模鍛錘中頂出的模鍛件推出至料臺。手臂的主要運動形式如下: 夾緊氣缸實現(xiàn)手爪的打開和閉合; 伸縮氣缸實現(xiàn)手臂的伸出與縮回; 擺動氣缸實現(xiàn)手臂繞垂直方向轉(zhuǎn)動; 升降氣缸實現(xiàn)手臂的上升與下降。由機械手的運動形式可知其工作過程如圖2 所示。
機械手的氣動回路如圖3 所示。設(shè)計中使用5 個三位四通電磁閥來控制上述各個氣缸的動作,為了實現(xiàn)PLC 對氣動回路的控制,用PLC 的輸入、輸出信號控制1DT ~ 10DT 的狀態(tài)而實現(xiàn)動作的先后順序。由于機械手用于位置相對固定的模鍛件的拾取,因此其動作精度相對較低,因而未設(shè)置限位開關(guān)。但是如果想使動作的先后順序改變時,無需在硬件上改動,而只
需改變程序即可; 機械手氣缸動作快慢只需改變單向節(jié)流閥的通氣量大小即可。
2、PLC 控制系統(tǒng)設(shè)計
根據(jù)機械手的控制要求,共需要輸入端子13 個,分別為: 5 個氣缸的檢測信號需10 個端子; 無工件檢測信號需1 個端子; 自動工作時需起動開關(guān)和停止開關(guān),需2 個端子。機械手的輸出信號需要10 個端子,分別為: 推料氣缸的推出、收回,夾緊氣缸的打開、閉合,伸縮氣缸的伸出、縮回,擺動氣缸的左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn),升降氣缸的上升、下降。根據(jù)輸入、輸出點個數(shù)及程序容量選取FX2n - 64MT 作為主機。PLC 的輸入、輸出地址如表1 所示; 控制系統(tǒng)的接線圖如圖4 所示。
設(shè)備操作簡單,只需對員工進行短時間培訓即可上崗作業(yè)。先前在模鍛崗位上留不住人,現(xiàn)在將氣動機械手應(yīng)用于拾取模鍛件后,有效地避免了操作失誤帶來的安全事故問題,改善了勞動條件,降低了員工的流動率,運行3 個月以來尚未有員工提出更換勞動崗位的情況。機械手適用范圍廣、利用率高。用戶可根據(jù)自己需求對程序重新設(shè)定,以調(diào)整機械手各動作的
位移、角度,從而改變系統(tǒng)各組成空間位置布局,適應(yīng)工作場地需要。
表1 機械手PLC 的功能對照表
輸入信號 | 輸出信號 | ||||
功能 | 名稱 | 地址 | 功能 | 名稱 | 地址 |
起動按鈕 | SB1 | X0 | 推料推出 | 1DT | Y0 |
復(fù)位按鈕 | SB3 | X1 | 推料收回 | 2DT | Y1 |
推料推出 | SQ1 | X2 | 手臂伸出 | 4DT | Y5 |
推料收回 | SQ2 | X3 | 手臂縮回 | 3DT | Y6 |
手臂伸出 | SQ3 | X4 | 向右轉(zhuǎn)動 | 5DT | Y10 |
手臂縮回 | SQ4 | X5 | 向左轉(zhuǎn)動 | 6DT | Y11 |
向右轉(zhuǎn)動 | SQ5 | X6 | 手臂上升 | 8DT | Y15 |
向左轉(zhuǎn)動 | SQ6 | X7 | 手臂下降 | 7DT | Y16 |
手臂上升 | SQ7 | X8 | 手爪打開 | 9DT | Y20 |
手臂下降 | SQ8 | X9 | 手爪閉合 | 10DT | Y21 |
手爪打開 | SQ9 | X10 | |||
手爪閉合 | SQ10 | X11 | |||
工件檢測 | SQ11 | X12 |
圖4 控制系統(tǒng)接線圖
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